Telefon
WhatsApp
Tekstil Fabrikalarında Milyonlarca Dolarlık Verimlilik Kayıpları Var

SGD Sistem Geliştirme Danışmanlık firması kurucusu Tekstil Mühendisi Mehmet Can, doğru kurgulanmamış
üretim sistemleri, planlama yanlışları gibi nedenlerle tekstil fabrikalarında milyonlarca dolar verimlilik
kayıpları olduğunu söyledi. Küçük dokunuşlarla büyük kar artışları sağlanabileceğinin altını çizen Mehmet
Can, firmaların zaman kaybetmeden süreç iyileştirme çalışmaları için adım atmaları gerektiğini kaydetti.
Denizli tekstil sektöründe 30 yıldır üretim planlama müdürlüğünden konfeksiyon müdürlüğüne çeşitli
kademelerde görev yapan, bir süredir de Denizli’nin önde gelen firmalarına danışmanlık hizmeti veren Tekstil
Mühendisi Mehmet Can, tekstil firmalarının verimlilik konusunda kendisini sorgulaması gerektiğini söyledi.
Birçok fabrikada konfeksiyon kurulumlarının baştan yanlış yapıldığını ifade eden Mehmet Can, doğru analiz
edilmeyen ve doğru şekilde kurgulanmamış üretim sistemleri nedeniyle maliyetlerinin arttığını, karlılıklarının
azaldığını ve milyonlarca dolarlık verimlilik kayıplarının yaşandığını söyledi.
Firmaların süreç analizi, iş etüdü ve sistem geliştirmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden SGD Sistem Geliştirme
Danışmanlık firması kurucusu Mehmet Can şunları söyledi:
“Tekstil firmalarında verimlilik kayıpları var ve bu kayıpları basit önlemlerle gidermek mümkün. Verimsizliğin en
büyük sebebi doğru süreç akışlarının oluşturulamaması. İşin doğru planlanmaması ve belli bir sistematikte
yürütülmemesi. Özellikle işletmelerdeki konfeksiyon üretim hatlarında hat dengelemeleri ve iş yüklerinin doğru
dağıtılmamasından kaynaklı sorunlar yaşanıyor.
Firmalarda konfeksiyon hatları kurulurken süreç çok iyi analiz edilmiyor, o anki ihtiyaçları karşılayacak şekilde
bir kuruluma gidiliyor. Çoğu firma önce bir konfeksiyon hattı kuruyor. Daha sonra 2. Hat, 3.hat, 4. Hat şeklinde
büyüyorlar. Sistem tek hatta göre kurulduğu için zamanla değişen ihtiyaçlara ve artan üretime uyum
sağlayamıyor ve sağlıklı işlemiyor. Sistem büyüdüğünde verimsizliğe neden olan konular sistemin bütününe bir
alışkanlık olarak yerleşiyor.
Tekstil Firmaları Verimliliklerini Sorgulamalı
Firmaların öncelikle yapması gereken şey; doğru teknikler ve uygulama uzmanlığı ile üretim süreçlerini analiz
etmek. İyi bir analiz sonrası yapılan düzenlemelerle karlılık çok fazla artırılabiliyor. Küçük bir dokunuşla bile
yüzde 5 verimlilik artışı sağlanabiliyor. Sistemi oluşturduğunuzda; aynı kişi sayısıyla hatların verimliliğini yüzde
25 ile yüzde 50 arasında yükseltme şansınız oluyor. Konfeksiyon emek yoğun bir sektör olduğu için işçilik
verimliliklerinin artırılması firmanın rekabet gücünü artırıyor. Yüksek rakamlarla ve cirolarla iş yapıldığı için
küçük bir verimlilik artışı bile milyonlarca dolarlık kar artışı sağlayabiliyor.
Sistemi analiz edecek kişinin uygulama yeteneği, becerisi, teknik bilgisi yerinde ve yeterli ise sağlıklı bir sonuç
alınabiliyor. Dışarıdan destekle bunun yapılması, içerde de bu sistemin üst yönetimden işçi kademesine kadar
uygulanması ve bir üretim felsefesi haline getirilmesi gerekiyor. Üretimin içinde çalışanların da bunu
sahiplenmesi gerekiyor.
Kayıplar İçeride Göz Ardı Edilebiliyor
İşletmelerde aksaklıklar, yanlışlar, verimsizlikler zaman zaman içerden de fark edilebiliyor. Ancak bunu
kabullenme ve düzeltme noktasında sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum.
İşletme körlüğü veya mevcut kalıplaşmış çalışma sistemleri nedeniyle firmalarda yüzde 5’lik, yüzde 10’luk
kayıplar göz ardı ediyor. Bunları ortaya koymak sistemin içinde çalışanların başarısızlık kriteri olabileceği için
ortaya konmuyor. Sorunun temel kaynağı da bu. Çünkü rahatsız eden gerçekler var. Ve rahatsız eden gerçekleri
duymayı çoğu insan istemez. Bir şeylerin yanlış gittiğini ve verimsizliği fark edenler genellikle orta kademe

yöneticiler oluyor. Ancak yanlışlardan kendileri de sorumlu tutulabilecekleri için bunu üst yönetime iletme ya da
aksaklıkları düzeltme noktasında çözüm üretemiyorlar.
Bunun için firmalara dışarıdan destek gerekiyor. Biz danışmanlar tüm dogmatik düşüncelerden uzak, sistem
zorlamalarından uzak, yönetsel baskılardan uzak, ekonomik kaygılardan uzak, bağımsız bir şekilde sistemi analiz
edebiliyoruz. Bu bize düşünce ve çözüm özgürlüğü sağlıyor. Yaratıcılığımızı kullanabiliyoruz.
Firmalarda en önemli sorunlardan biri yetki ve sorumlulukların tam belirlenmemiş, görev tanımlarının doğru
yapılmamış olması. Yöneticiler sistemde değişiklik yapmak istediklerinde önlerine engeller çıkabiliyor.
Uygulama nasıl yapılıyor?
Her hangi bir ürünün fabrikaya girişinden çıkışına kadar iş akışını çıkartıyoruz. Genel iş akışına bağlı olarak detay
iş analizleri ve etütleri yapıyoruz, süre ölçümlemelerini gerçekleştiriyoruz. Sonra optimum oluşturulması
gereken hatların ve sistemlerin sayısal verilerini ortaya çıkartıyoruz. Yapılması gerekenle yapılanı kıyaslayarak
bir iyileşme sağlıyoruz. Diğer yandan iş süreçleri analizlerine bağlı olarak organizasyon şeması ile ilgili öneri ve
çözümleri ortaya koyuyoruz. Personel yetenekleri ve yetkinlikleri konusunda anketler ve analizler yapıyoruz.
Uygulama esnasında en alt seviyedeki işçi pozisyonuna kadar inerek onlara eğitimler veriyoruz. Toplantılar
yapıyoruz. Ve sahanın içinde birlikte çözümler üretiyoruz. Çözümün bir parçası olarak değişim ve gelişimi
birlikte gerçekleştiriyoruz.
Firmalarda yaptığımız süreç iyileştirme ve verimlilik çalışmaları ortalama 6 ay sürüyor. İlk 3 ay sistem analizi ve
sistemin aksayan noktalarının tespit edilmesi, ikinci 3 ay ise deneme prototip üretim hattı kurulması ile
uygulama çalışmaları yapılıyor. Kısacası önce tespit ve teşhis, sonra uygulama aşamasını gerçekleştiriyoruz.
Sonunda çalışma yapılmış hatlarla ilgili bir üretim raporu, 6 ay öncesiyle kıyaslama raporları çıkarılıyor.
Değişime ve Gelişime Direnç Gösteren Firmalar Var
Başarı kriterini belirleyen en önemli unsur firma kültürü ve yapısı. Gerçekten değişime hazır olan bir firmada bu
süreç belirlediğimiz takvimde yürüyebiliyor ama firma dirençli bir yapıya sahipse, sistemin içinde çalışmakta
olan özellikle orta ve üst kademedeki çalışanlar gelişime ve değişime açık değilse bu süreç uzayabiliyor.
Değişime direnç gösterme, gelen raporları değerlendirmeme, yapılan çalışmaları geri plana itme, çalışanların
getirdikleri önerileri dikkate almama sorunları ortaya çıkıyor.
Direnç noktalarında çalışanlardan ve yöneticilerden şöyle cümleler duyuyoruz:
“Biz bunu daha önce denemiştik”, “Biz 15 yılda bunun kitabını yazdık”, “O sizin söylediğiniz hiç olmaz,
yapılamaz”, “Sipariş adetleri düşük, onun için olmaz”, “Biz bunu bir düşünelim, önümüzdeki dönemde
değerlendirelim”, “Çalışanlar işi bilmiyor, eleman bulamıyoruz”, “Malzemeler hep geç geliyor”, “Patron bunu
kabul etmez”, “Bu makinede o sistem yok (aslında var)”…
Hedef: Düşük Maliyet yüksek Verimlilik
Dünyada trend olan kavramlar yalın üretim, 6 sigma ve kaizen uygulamaları. Bunların hepsinin altyapısına
baktığınızda, bu sistemleri incelediğinizde karşınıza çıkan kavramlar; sistemin doğru tanımlanıp doğru
ölçümlenmesi, uygulanması, raporlanması, değişimin süreklilik arz etmesi ve tüm üretim kayıplarının ortadan
kaldırılması, değer yaratmayan faaliyetlerin sonlandırılması. Bir diğer kavram insan kaynakları açısından
katılımcı, çözüm üreten organizasyonları yaratmak. Siz içerde bu yapıyı oluşturmadığınızda kalıcı bir değişim
sağlayamazsınız. Uygulamaların ortak hedefi ise; yüksek verimlilik ve düşük maliyet.
Biz de çalışmalarımızda bunu hedefliyoruz. Ancak firmalar için paket bir iyileştirme uygulaması yok. Firmanın
yapısına ve dinamiklerin göre çözüm üretmek gerekiyor. Kalıplaşmış bir sistemin her firmaya uygulanması

mümkün değil. Örneğin bir klişe olarak sıfır stoklu çalışma önerisi yapabilirsiniz. Ama çalışanı az olan küçük bir
firmada sıfır stoklu tekli üretim hattı uygulamanız mümkün değildir. Sipariş büyüklüklerine ve çalışan sayısına
göre çözüm üretmeniz, kendi içinde değerlendirip, hücre mantığında kurgulayıp, sistematize edip çalıştırmanız
gerekir.
Yapılması gereken ilk şey bir üründeki katma değer üretmeyen tüm faaliyetlerin ortadan kaldırılması. Üretimde
sadece yapılması zorunlu olan, koşulsuz yapılması gereken işlemleri yapmak, bunun dışında ekstra tüm kayıpları
ortadan kaldırmak, siparişlere göre mevcut iş akışlarınızı optimize etmek gerekiyor. Bunu başaran firmalar daha
kalıcı, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor
Düşünen, değiştiren, dönüştüren organizasyonlar oluşturmalıyız. Yapının bu yöne doğru evrilmesi gerekiyor ki;
sistem kendi içinde çözümler üretebilsin, gelişim sağlayabilsin.
Çalışan Memnuniyeti de Çok Önemli
Firmalarda verimliliğin sağlanabilmesi için çalışan memnuniyeti de çok önemli. Kurum kültürü, güven duygusu,
aidiyet duygusu tam olarak oluşturulmamış firmalarda performansların daha düşük olduğu görülüyor. Firma
kurum kültürünü ve aidiyet duygusunu geliştirecek çalışmalarla verimlilik çalışmalarının eşgüdümlü yapılması
gerekiyor.
Nitelikli eleman, usta eleman yoktur, gerçek anlamda değer verilmiş yetiştirilmiş eleman vardır. Siz kendi
organizasyonunuzu düzgün tanımlarsanız, düzgün bir yapı kurarsanız ve çalışanlarınıza eğitir öğretirseniz onları
çok iyi birer çalışan haline getirebilirsiniz. Çalışanlara değer vermek, onları eğitmek ve önlerini açmak gerekiyor.
Çalışanı değersizleştirme iş akışını sabote eden bir faaliyettir.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 32 28 1 87
2 FB  Fenerbahçe 32 27 1 85
3 TS  Trabzonspor 32 16 12 52
4 BJK  Beşiktaş 32 14 12 48
5 ÇRZ  Ç.Rizespor 32 14 12 48
6 İBFK  Başakşehir 32 13 12 46
7 KSM  Kasımpaşa 32 13 12 46
8 SVS  Sivasspor 32 11 10 44
9 ANT  Antalyaspor 32 10 10 42
10 ALNY  Alanyaspor 32 10 10 42
11 ADS  Adana Demir. 32 9 10 40
12 SAMS  Samsunspor 32 10 14 38
13 MKE  Ankaragücü 32 8 11 37
14 KYS  Kayserispor 32 10 12 37
15 KON  Konyaspor 32 8 12 36
16 HTY  Hatayspor 32 7 13 33
17 GFK  Gaziantep FK 32 8 17 31
18 FKGK  Karagümrük 32 7 16 30
19 PNDK  Pendikspor 32 7 16 30
20 İST  İstanbulspor 32 4 21 16

Reklam

Anket